焦化廠地面站除塵器的選擇:
針對傳統(tǒng)搗固焦?fàn)t“二合一”地面站出現(xiàn)的問題,經(jīng)認(rèn)真分析論證,我慧陽公司在焦?fàn)t地面除塵站確定了裝煤、導(dǎo)焦"二分式"的方案,裝煤煙氣不進(jìn)入地面站,裝煤荒煤氣回收利用。新建布袋除塵器設(shè)施導(dǎo)焦除塵使用,改造現(xiàn)有爐頂消煙除塵車,選擇德國裝煤煙氣導(dǎo)入相鄰結(jié)焦末期碳化室的技術(shù)。改造后的裝煤導(dǎo)焦系統(tǒng) 能滿足搗固焦?fàn)t的除塵。
增加30MPa的氨水系統(tǒng),在裝煤機(jī)側(cè)形成局部負(fù)壓,裝煤機(jī)側(cè)冒煙現(xiàn)象。
1、焦?fàn)t地面除塵站增加陣發(fā)性高溫?zé)煔饫鋮s分離阻火器
為保護(hù)布袋,增加焦化爐除塵系統(tǒng)的 性,在出焦煙氣被捕集到通風(fēng)槽,進(jìn)入除塵器之前,增加陣發(fā)性高溫?zé)煔饫鋮s分離阻火器,降低煙氣溫度,增加系統(tǒng)的防護(hù)功能。
2、焦?fàn)t地面除塵站攔焦車液壓系統(tǒng)改造
采用了大通徑電磁閥配置液壓站,大幅度提高了液壓缸的運(yùn)行速度。在液壓站油箱外增加了液壓油站外冷卻循環(huán)系統(tǒng),降低了液壓站的工作溫度。 換了液壓控制系統(tǒng)的全部元件。針對機(jī)械限位開關(guān)觸壁失靈的現(xiàn)象,使用了磁接近開關(guān)作為限位,并對室外線纜進(jìn)行了處理。由于工藝的不同,液壓站位置由爐頂改至第三軌外側(cè),降低了紅焦對液壓站的烘烤。
3、焦?fàn)t地面除塵站預(yù)噴涂、排灰、噴吹系統(tǒng)改造
改造后裝煤煙氣不再進(jìn)入地面站,因此預(yù)噴涂系統(tǒng)失去作用,預(yù)噴涂系統(tǒng)所存在的問題都不存在了。脈沖噴吹閥采用了產(chǎn)品,增大了壓縮空氣管徑,提高了噴吹設(shè)備的工作穩(wěn)定性,了噴吹效果。箱體雙層排灰閥電磁閥全部采用產(chǎn)品,在試運(yùn)行期間工作穩(wěn)定。將原CaCO3粉噴涂料改為導(dǎo)焦粉噴涂,采用雙管路多點噴涂,在原有一條噴吹管路的基礎(chǔ)上新增一條噴吹管路。依靠出焦風(fēng)機(jī)高速時產(chǎn)生的負(fù)壓,將焦粉吸至裝煤除塵倉的下灰口處與裝煤灰粉進(jìn)行混合,增加灰粉的流動性,以利于下灰。通過實際運(yùn)行,效果比較明顯,下灰口處基本無積灰現(xiàn)象,灰料能夠 地排到刮板機(jī)內(nèi),了可燃物排到倉外,了碳在倉內(nèi)發(fā)生氧化反應(yīng),了倉內(nèi)著火的可能性。
4、焦?fàn)t地面除塵站增設(shè)獨(dú)立裝煤除塵裝置
過濾面積為2532m2的裝煤除塵裝置主要由除塵器本體(包括1344條除塵布袋及骨架)、頂部脈沖噴吹裝置、聲波清灰裝置、雙層排灰閥、保溫加熱裝置組成。這套焦?fàn)t除塵器的灰料助卸采用了新型的超聲波清灰裝置,能夠地 布袋及倉內(nèi)壁表面的灰料。增加了汽水換熱裝置,在除塵倉外表進(jìn)行了保溫處理,用熱水介質(zhì)對除塵器進(jìn)行保溫處理,避免了含水量較高的裝煤煙氣在除塵倉內(nèi)析出水分,防止煙灰在倉內(nèi)板結(jié),增強(qiáng)了煙灰的流動性。
由于改造后的裝煤除塵系統(tǒng)增加了混風(fēng)裝置,所需風(fēng)量比原系統(tǒng)大,原設(shè)計風(fēng)機(jī)的工作能力已不能滿足新系統(tǒng)的要求。為此, 換出焦除塵風(fēng)機(jī)及電機(jī),風(fēng)量提高為230000m3/h,配套電機(jī)由 新為630kW。
5、焦?fàn)t地面除塵站新增集中潤滑系統(tǒng)
地面除塵站加油點眾多,除個別加油點外,采用人工加油效率低,操作不便,所以地面站采用了集中潤滑方式,對絕大多數(shù)潤滑點進(jìn)行集中加油。主要包括雙層排灰閥閥桿兩端軸承,刮板機(jī)前后鏈輪兩端軸承共88個潤滑點。運(yùn)行期間各加油點出油均勻,潤滑良好,了焦?fàn)t除塵器地面站設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。
6、焦?fàn)t地面除塵站新增實時監(jiān)控系統(tǒng)
新增了對焦?fàn)t地面除塵站設(shè)備實時監(jiān)控系統(tǒng),對主要的裝煤工藝參數(shù)實現(xiàn)了模擬量顯示,對導(dǎo)焦系統(tǒng)也進(jìn)行了狀態(tài)顯示,實現(xiàn)了對部分閥門及設(shè)備的遠(yuǎn)程控制。
焦化廠地面站除塵器改造后使用效果
1、采用地面除塵站系統(tǒng)除塵,降低了煉焦?fàn)t生產(chǎn)區(qū)域的粉塵濃度,凈化了工人生產(chǎn)操作環(huán)境,焦?fàn)t粉塵治理達(dá)到了煉焦行業(yè)和 環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。
2、系統(tǒng)經(jīng)過工藝改進(jìn)后,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性和 性,沒有發(fā)生任何事故。
3、由于操作控制簡單,延長了系統(tǒng)設(shè)備的使用壽命,特別是布袋使用時間的延長。該系統(tǒng)使用18個月沒有 換過布袋,實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目標(biāo)。
4、該系統(tǒng)變頻技術(shù)的成功應(yīng)用,既節(jié)省了用電費(fèi)用,又了系統(tǒng)干管吸力的穩(wěn)定,對整個焦化廠焦?fàn)t除塵器站系統(tǒng) 穩(wěn)定運(yùn)行起到了關(guān)鍵作用。